ME-B电喷主机HPS系统低压报警故障分析与处理
故障背景
某轮ME-B电喷主机在完成靠港玩车操作后,机舱监测系统触发HPS系统低压报警。该系统作为主机燃油喷射与气缸油注油的核心动力源,其稳定运行直接关系到船舶动力系统的可靠性。报警发生时,主机已处于停车状态,HPS系统电动液压泵按程序处于待机模式,系统压力持续下降至报警阀值(19.5Mpa,正常工作压力范围22.5-30Mpa)。
故障排查过程
01 初步检查:
我们首先对HPS系统管路,压力传感器及蓄能器进行常规检查,排除管路漏泄,压力传感器失效;蓄能器压力按照如下对应温度检查,未发现压力不足。最终我们确认系统硬件无明显损坏。
02 电动液压泵检查:
1. 在检查电动液压泵运行参数时发现,泵体振动值较历史数据异常升高(实测振动烈度达8.5mm/s,正常值≤5.0mm/s)。进一步拆解泵组后,发现电机和液压泵相连拷贝令的减震垫圈存在严重龟裂破损,丁腈橡胶材料老化剥落导致电机和液压泵拷贝令刚性接触。(本轮下水9年)
03 故障机理分析:
减震垫圈失效后,电动液压泵运行时产生的高频振动无法得到有效缓冲,导致泵体法兰连接处密封性能下降,液压油在微小间隙处发生漏渗,电动液压泵短时启动,但持续漏渗致使压力无法维持,最终触发低压报警。
故障处理与验证
1、更换减震垫圈:选用符合原厂技术参数的丁腈橡胶减震垫圈,同步检查拷贝令安装平面平整度,确保安装间隙均匀。按照说明书要求更换减震垫圈。
2、系统压力测试: 完成更换后,对HPS系统进行保压测试(1.5Mpa压力下保压30分钟,压降≤0.05Mpa),确认密封性恢复正常。
3、运行验证:开航主机启动后,连续监测HPS系统压力曲线及电动液压泵振动值,经过48小时航行测试,系统运行稳定,振动烈度降至3.2mm/s,未再出现低压报警。
预防措施与建议
定期维护:
将减震垫圈纳入主机月度专项检查清单,对使用超过3年的橡胶部件实施预防性更换。
振动监测:
在电动液压泵关键部位加装振动传感器,通过在线监测系统实时预警异常振动,实现故障早期干预。
备件管理:
根据船舶航行区域环境条件(如高温,高盐雾),储备适配的耐老化减震材料,避免因备件不足延误维修。
结论
本次HPS系统低压报警故障表明,减震垫圈这类看似微小的部件失效,可能通过振动传导对精密液压系统产生连锁影响。船舶管理需强化对设备“隐形故障源”的识别能力,结合状态监测技术,提升故障预判与主动维护水平,保障船舶动力系统安全稳定运行。
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党永强轮机长
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