油孔方向不对的生死劫:一场本可避免的轮机危机
原创轮机长:乔延朱
太平洋上,落日余晖将 “海洋荣耀” 号的甲板染成琥珀色。机舱内,所有人员齐聚集控室,正仔细核对着机械参数。2个小时前,这艘10万吨的散货船刚结束为期15天的特检修理。
突然,一声尖锐的报警声划破值班室的宁静。NO.3 发电机的排烟温度参数瞬间变成刺眼的红色,那跳跃的温度数字,飞速攀升。
“赶紧停车!”二管轮的吼声在钢铁舱壁间回荡。轮机长也迅速拉掉所有次要负荷开关。
“脱掉合闸开关!”“赶紧启动备用发电机!” 在备用发电机的嗡鸣声中,3号发电机因安保触发自动停止运转。
船员们用湿毛巾裹着工具,开始拆卸增压器外壳。当 12 颗高温螺栓终于被卸下,一股焦糊的烟气味扑面而来 —— 涡轮轴承已与转子轴颈粘连在一起,暗黄色的轴承熔渣,宛如凝固的血痂。
轮机长迅速将这一突发情况拍成照片和视频,通过微信与服务工程师取得联系。工程师们看到轴承室的黑色烟灰,第一时间认定是由于轴承滑油压力未保证,致使金属过热,从而将增压器转子抱死在轴承上。
在这漆黑而又疲惫的夜晚,全体轮机人员投入到增压器滑油管路的排查工作中。“这增压器的润滑油孔位置不对!”大管轮站在3号发电机旁,突然大声喊道。
原来,新换的增压器壳体上,润滑油孔的回油孔在前端,而原厂备件壳体的回油孔在后端。增压器安装后,润滑油被完全封住,无法在增压器内形成循环,也就无法构建轴承润滑油膜。
轮机长立刻抓起手机:“张工,你们换的是不是我们型号的壳体?” 电话那头沉默良久,才传来支吾的回应:“我们确实没有核对这个问题。”船员们相视苦笑,试车时看似正常的0.4MPa 滑油压力,实际上并未真正为增压器提供润滑。.
大管轮带领机舱人员将增压器解体,把所有因高温损毁的部件一一从壳体中拆下。轮机长则怀抱着沾满轴承熔液的转子,如同进行微创手术般仔细光车,幸运的是,成功保住了转子。二管轮在备件室中来回穿梭,寻找合适的备件。
“间隙测量偏差0.48达标!”历时8小时的紧张抢修后,重新组装的增压器在实验平台上匀速转动,所有间隙都处于极限区间内。
二管轮按下启动按钮,发电机飞速轰鸣,通过听诊器传来的增压器转子沙沙声,此刻是如此动听。
舟山锚地,服务商作为过错方送来了新的备件。然而,轮机长却并未感到开心,看着这些备件,心中五味杂陈。尽管此次事件未造成经济损失,但他仍觉得痛心不已,心想若当初在船厂就能发现这个问题该多好。
这场惊心动魄的抢修,将永远铭刻在航海人的心中。当服务工程师随意安装一个备件时,当船员省略某个试验步骤的瞬间,危险或许已悄然降临。
在钢铁巨轮与浩瀚海洋的永恒博弈中,唯有始终保持对技术的敬畏、对规程的坚守、对责任的担当,才能确保每一艘巨轮平安归港。这不仅是职业要求,更是对生命的庄严承诺。
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